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泰兴减速机:立式掺混搅拌摆线针轮减速机、电机的改造:在复肥生产中,用于原料掺混的设备是2台φ1800mm×600mm的立式掺混搅拌机,所配减速机为立式摆线针轮减速机,电机为立式7.5kW4极电机。由于原料有一定的黏性,极易粘贴在搅拌盘壁上,形成密实的物料黏结层,造成机内摩擦力增大,使掺混搅拌机承受过大的负荷,时常造成电机烧坏,减速机损坏,影响生产。最严重时在1个月内,电机烧坏3台,减速机件损坏2次。
为解决此问题,需在电机及减速机超出其承受力时,能停机或断开传动。根据这个思路,将原来的电机直联传动改为三角带传动,在超负荷时三角带会打滑,操作工发现此情况立即停机进行清理,既保护了电机,又保护了减速机,此后,没有再出现烧坏电机和损坏减速机的情况。
立式链条破碎机的改造:在复肥生产中,使用的φ700mm链条破碎机,物料在机内破碎过程中,由于链条转子的高速旋转,形成极强的离心力,物料极易粘贴在破碎机的内壁上,形成密实的物料黏结层,造成堵塞,一般情况下,每班堵机3~5次,每堵机1次,需停机清理,少则10min,多则20min。
为解决这一问题,从隔膜泵的工作原理出发,利用橡胶输送带的可变形性,用其卷制成圆筒形替代原碳钢壳体,并在壳体外,增装保护壳体,以免在橡胶输送带卷制的筒壳损坏时物料飞出伤人。另在保护壳体上开装更换内橡胶输送带用的手孔3个(手孔装快开门)。通过改造,机内黏料堵机的现象明显减少。即使堵子料,打开手孔,用木棒等用力捣,黏结在内壁上的物料便很容易被除掉。改造后清理1次用时最多不超过5min,大大提高了开机率。