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泰兴减速机专业生产厂家泰强减速机2019年7月9日讯 通过把布料器减速机的安装位置从集料桶下方调整到集料桶上方,有效解决了高温环境下布料器减速机频繁出现故障的问题。近日,高线厂通过实施这一合理化建议,不仅稳定了生产节奏,每年还为公司节省设备采购费用8万余元。
此前,高线厂布料器安装在集料桶下方,由于作业环境温度高达700-800℃,导致布料器泰兴减速机频繁出现故障,平均每15天就要将减速机拆下更换一次传动轴轴承,每3个月就要更换一套布料器减速机。以高线厂现有6台布料器计算,每年需耗费轴承备件288盘,更换减速机24台,总共需要采购费用86000余元。另外,每次更换减速机需停机30分钟左右,不仅影响正常的生产节奏,还经常因布料器损坏出现产品乱包、叠包现象,影响公司的品牌形象。
该厂技术人员经过实地观察设备运行情况后,提出一套具体可行的改造方案。他们先用20mm的钢板制作底座,把布料器泰兴减速机整体移装在集料桶上方,然后结合机修厂把输出轴的齿轮轴加长100cm,并用锁丝锁紧。经过改造后,不仅布料器减速机使用寿命延长到6个月,而且日常维护更加便捷,在有效保持正常生产节奏的同时,大大减少了备件消耗。